今年以来,湛江石化化工分部丁烯车间丁二烯装置通过优化操作者运营确保,3月份该车间共计节约高压蒸汽量大约1.53万吨,增效295万元。针对此前装置对高压副产蒸汽利用率不高的问题,车间多次开会讨论集思广益,融合装置生产实际,制订了一系列优化运营措施,对装置展开挖潜增效,增加高压蒸汽使用量的同时,全力利用高压副产蒸汽,增加蒸汽电视剧集,节约能源降本效果显著。
及时优化操作者,节约高压蒸汽消耗。车间工艺专业找到,2号丁二烯装置第一提取塔T-201B的再行沸器E-203B结焦相当严重,蒸汽入口压力比长时间增高至0.6MPa,蒸汽调节阀魔幻仍无法保持T-201B塔底温度正常值,于是及时的组织将E-203B转换至E-203A运营。
如今,换热器E-203A换热效果较好,较未转换前节省高压蒸汽0.3吨/小时。针对1号丁二烯装置第一提取塔再行沸器E-105管壳程焦油阻塞相当严重,在分部协商下,车间于3月20日将E-105切割检修,投用后第一提取塔蒸汽再行沸器节约蒸汽大约2.5吨/小时。两项合计月可降本39万元。
构建装置“联姻”,增加高压蒸汽量电视剧集。车间强化协商,全力用于高压副产蒸汽,通过利用2号高压装置副产的高压蒸汽作为装置的高压蒸汽用于,从而节省装置的中压蒸汽加压成高压蒸汽的用量。在调节阀魔幻的情况下,3月份2号丁二烯装置共计节约中压蒸汽6649吨。
除此之外,2号MTBE装置新的干重塔系统也全力用于1号高压装置的副产蒸汽,在每次新的投用高压副产蒸汽时,班组大力因应车间决定,延长变暖管到投用时间,增加新的干重塔高压蒸气用于。3月,新的干重塔用于高压副产蒸汽8206吨,节省高压蒸汽大约7200吨。两项合计,共计节省256万元。
本文来源:beat·365-www.kani-buro.com